- Article retraçant le processus de fabrication d’un modèle exposant en volume les composants démontés d’un mouvement de montre mécanique
- Il n’existait pas auparavant sur le marché de pièce démontée préservant à la fois l’ordre réel d’assemblage et la disposition spatiale
- Plusieurs tentatives avec de la résine (époxy) ont été menées, mais se sont heurtées à des problèmes d’indice de réfraction entre les couches et de bulles
- La solution finale a consisté à utiliser du fil de pêche (monofilament) pour soutenir les pièces, puis à couler l’ensemble en une seule fois
- Après de nombreux prototypes, l’auteur a obtenu un résultat très abouti grâce à des améliorations comme le contrôle précis des positions et le revêtement de surface
Introduction
- Le projet est né en mai 2022, après la découverte via un billet de blog de Bartosz Ciechanowski du principe de fonctionnement d’un mouvement de montre mécanique
- Cet article se distinguait par des illustrations interactives permettant de visualiser chaque composant du mouvement en vue “éclatée” et de le faire pivoter
- Contrairement à cette visualisation en ligne, l’auteur s’est lancé dans l’idée qui le fascinait depuis longtemps : et si l’on pouvait tenir en main un véritable modèle de montre démontée ?
Impossible de trouver un modèle éclaté réel
- On trouve parfois dans le commerce du steampunk art plaçant arbitrairement des pièces d’horlogerie dans des blocs de résine, mais cela a peu de rapport avec la structure réelle d’un mouvement
- Il existe aussi des présentations “buffet style” où les pièces sont simplement étalées dans la résine, sans conserver l’ordre d’assemblage tridimensionnel ni les bons espacements
- Déployer et fixer tous les composants d’un mouvement selon leurs relations de position exactes dans une vue “explosée” est extrêmement laborieux
- C’est aussi la raison pour laquelle il est difficile de réaliser correctement ce type de pièce sans expérience d’assemblage horloger
Comment le fabriquer ?
- Le mouvement ETA 2824-2 pris comme référence sur le blog de Bartosz Ciechanowski comporte trop de microcomposants pour convenir à un premier prototype
- Un mouvement de montre de poche se prête mieux aux essais initiaux grâce à un nombre de pièces réduit et une structure plus simple
- Divers mouvements vintage de montre de poche se trouvent facilement d’occasion à bas prix et servent souvent aussi de support d’entraînement aux horlogers débutants
Tentative de coulée en couches de résine
- Comme le modèle devait être assez solide pour être tenu en main, l’idée a été d’immerger les pièces couche par couche dans une résine époxy transparente
- Verser la couche suivante après durcissement de la précédente laissait des interfaces très visibles, avec en plus des problèmes de jaunissement et de temps de prise
- Les différences d’indice de réfraction entre couches donnaient un rendu visuellement hétérogène, et la résine à moitié prise était difficile à manipuler et générait beaucoup de bulles
- La méthode consistant à fabriquer puis empiler les couches séparément a été abandonnée car elle demandait trop de temps et d’efforts
Suspension des pièces au fil de pêche
- À la place de tiges plastiques transparentes, le choix s’est porté sur du fil de pêche monofilament (pour la pêche à la mouche), dont l’indice de réfraction est proche de celui de la résine époxy et qui se remarque donc moins
- Comme le fil garde la forme de son enroulement, il a fallu le tendre à plusieurs reprises dans un four chaud pour le redresser parfaitement
- Un travail de fixation précis entre pièces et fil de pêche a ensuite été nécessaire à l’aide d’outils, de pinces brucelles et de colle cyanoacrylate (
CA glue)
Coulée de résine époxy à domicile
- Plusieurs résines époxy transparentes ont été testées ; la transparence de base était satisfaisante, mais la viscosité, le temps de prise et la formation de bulles variaient selon les produits
- Pour obtenir une transparence maximale, l’auteur a utilisé une chambre à vide afin d’extraire les bulles
- Le processus suivait plusieurs étapes : mélange de la résine, passage sous vide, coulée dans le moule, puis nouveau passage sous vide
Résultats du premier prototype
- Il est apparu qu’un moule cylindrique rendait la lecture de la structure interne difficile, et qu’un moule cubique était plus adapté
- Le fil de pêche est presque invisible, et aucun problème particulier d’interaction entre colle cyanoacrylate et résine n’a été observé
- Lors du durcissement, la résine s’est rétractée, provoquant la casse du cylindre
Deuxième prototype et amélioration de la méthode d’assemblage
Démontage et nettoyage
- Le mouvement a été entièrement démonté, nettoyé, puis remonté avec un collage minutieux
- Des pinces brucelles, de la colle cyanoacrylate et un gabarit de coupe du fil de pêche ont permis d’ajuster précisément la position des pièces
Assemblage côté train de rouages
- Le travail a commencé par la partie la plus complexe du mouvement, celle du train, et les éléments principaux comme les ponts ont été alignés en reliant le fil de pêche aux vis
- Les petites pièces ont été collées sur des sections distinctes de fil de pêche puis maintenues en position verticale
Retournement côté cadran puis assemblage
- Un gabarit auxiliaire a été fabriqué pour maintenir la demi-assemblée terminée et permettre de travailler de l’autre côté de manière stable
Préparation du moule et de la résine
- Un moule cubique a été fabriqué à partir de plaques d’acrylique, de ruban anti-époxy et de colle structurelle
- À la lumière des prototypes, les pistes d’amélioration suivantes ont été identifiées : contrôle plus précis de la hauteur, disposition plus éclatée, et alignement plus facile des pièces
Troisième prototype : contrôle fin des positions
- L’usage d’un élévateur à ciseaux (lab jack) et de pinces brucelles aimantées a permis d’améliorer la précision des micro-ajustements
- Un accélérateur de colle cyanoacrylate a été appliqué très finement avec un outil de dépôt afin d’améliorer l’efficacité du collage
- Le balancier et le spiral ont été déployés de manière naturelle pour mettre visuellement en valeur le cœur de la montre
- En raison de la structure générale de l’assemblage, l’ensemble a été coulé à l’envers pour que les pièces restent correctement suspendues
Quatrième prototype : mouvement ETA-2824 / PT5000
- L’auteur est ensuite passé au mouvement ETA 2824, objectif final du projet (modèle compatible PT5000)
- Malgré les difficultés liées à la miniaturisation des pièces, à l’huile, aux défauts de finition et aux dommages sur la peinture, le processus d’assemblage de base a pu être appliqué tel quel
- La suspension de composants sensibles comme le ressort antichoc et l’ensemble du balancier a demandé un savoir-faire spécifique
- Des erreurs sont survenues, comme un angle anormal de l’assemblage dû aux limites de taille du moule ou encore la dégradation de la peinture au contact de la résine, mais un résultat final a été obtenu après environ 18 heures de travail
Réalisation de la version finale et préservation de la peinture
- Après avoir constaté que l’époxy et la colle cyanoacrylate dissolvaient la peinture, l’auteur a confirmé qu’un revêtement final au spray laqué constituait la meilleure solution
- Le développement d’un gabarit de coupe pour le fil de pêche et d’outils auxiliaires d’assemblage a amélioré la répétabilité de la production
- Chaque étape — assemblage, peinture et montage final — a été menée de façon détaillée
Résultat final et impressions
- Même s’il reste difficile d’obtenir une finition de surface parfaite, l’auteur décrit la satisfaction d’avoir enfin obtenu la structure qu’il visait après 2,5 ans d’essais
- Il souligne que le billet de blog a été le déclencheur de cette véritable aventure et entrevoit la possibilité d’étendre l’idée à d’autres modèles éclatés de mouvements horlogers
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